馬鋼集團(tuán)南山鐵礦是一大型露天礦山,始建于20世紀(jì)60年代,集采礦、選礦為一體,年處理原礦達(dá)600萬t,其選廠有~2700mm×3600mm球磨機(jī)2O臺(tái),是選廠的主要核心設(shè)備,由于當(dāng)時(shí)還沒有大型滾動(dòng)軸承的制造能力,故采用了液體動(dòng)壓滑動(dòng)軸承作其支撐系統(tǒng)。
根據(jù)選廠生產(chǎn)中的情況分析,該支撐方式和潤滑系統(tǒng)存在以下問題。
(1)由于采用的是液體動(dòng)壓滑動(dòng)軸承,在起動(dòng)時(shí)軸承處于靜摩擦狀態(tài),起動(dòng)負(fù)荷大,起動(dòng)時(shí)的電機(jī)沖擊電流大,易造成電機(jī)放炮現(xiàn)象。
(2)稀油潤滑,輸油管線較長,密封難以解決,易造成泄漏,導(dǎo)致潤滑油流失。
(3)由于滑動(dòng)軸承軸向尺寸大,導(dǎo)致滑動(dòng)軸承和球磨機(jī)簡體之間空間較小,不利于滑動(dòng)軸承底部雜物的清掃,易造成污水、礦漿進(jìn)入潤滑油回路,污染潤滑油,致使?jié)櫥蜋C(jī)械性能下降、失效,甚至造成燒瓦的設(shè)備事故。
球磨機(jī)支撐系統(tǒng)的改造
2005年6月,南山礦選廠進(jìn)行了首臺(tái)球磨機(jī)軸承的改造,將液體動(dòng)壓滑動(dòng)軸承支撐改為滾動(dòng)軸承支撐。
固定套。固定套采用的是上下剖分結(jié)構(gòu),6只~16mm螺栓預(yù)緊固定在中空軸上,固定套和中空軸之間的配合不足以傳遞球磨機(jī)工作時(shí)所需的載荷,因此,軸承必需要進(jìn)行熱裝,將軸承緩慢加熱至230cl=左右,再裝配到位,利用軸承內(nèi)圈的冷收縮來滿足工作需要。
由于改造所需軸承為大型非標(biāo)軸承,內(nèi)外徑分別為1060、l400mm,如選用普通結(jié)構(gòu)軸承,拆裝將非常困難,因此,這次改造選用的是內(nèi)徑推撥度為1:25的軸承。
改造后的效果
(1)由于原滑動(dòng)軸承選用的是單油楔液體動(dòng)壓滑動(dòng)軸承,因此,球磨機(jī)在起動(dòng)時(shí),隨著中空軸從靜止到運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),油膜也隨之形成,在這個(gè)過程中,中空軸徑向移動(dòng),移動(dòng)的較大值可達(dá)2—2.5mm,對球磨機(jī)的主、被動(dòng)齒輪的嚙合精度產(chǎn)生一定的影響。改為滾動(dòng)軸承支撐后,此移動(dòng)得以消除,提高了球磨機(jī)主、被動(dòng)齒輪的嚙合精度,有利于提高球磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)性和降低噪音。
(2)改造后,滾動(dòng)軸承采用潤滑脂潤滑,淘汰了原有的稀油潤滑系統(tǒng),故障率大大減少,球磨機(jī)作業(yè)率得到提高。據(jù)統(tǒng)計(jì),作業(yè)率由原來的88%左右上升到目前的94%左右。
(3)減少動(dòng)力消耗,通常滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承的摩擦系數(shù)分別為0.05左右和0.1左右,減少的動(dòng)力消耗5%左右,這與現(xiàn)場檢測的球磨機(jī)同步電機(jī)的工作電流也是相符合的,軸承改造前,球磨機(jī)同步電機(jī)的正常工作電流是38~40A,改造后的正常工作電流是36~38A,下降了2A左右,而球磨機(jī)電源電壓是6000V,因而,按作業(yè)率94%計(jì)算,每臺(tái)球磨機(jī)每年可節(jié)電8.4萬kwh,節(jié)能效果相當(dāng)顯著。
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