球磨機(jī)入磨粒度由原來的一12mm占65%提高到93%以上。一次磨礦介質(zhì)采用O120mm低鉻鑄球,從磨礦效果看,粒度一0.074mm一分溢約占5O%、球排占26%~29%。為達(dá)到高臺(tái)時(shí)條件下進(jìn)一步通過磨礦產(chǎn)品細(xì)度穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量的目的,在3系列分別進(jìn)行了采用100和110mm鋼球的試驗(yàn),與其進(jìn)行對(duì)比的為系列仍采用120mm鋼球。試驗(yàn)時(shí)磨礦分級(jí)設(shè)定的自控參數(shù)系列基本相同。
100mm的鋼球頂球試驗(yàn)共取樣品18批。試驗(yàn)期間球磨的人磨粒度一12mm占95.94,一0.074mm占8.86,從入磨粒度組成看,考查期間處理礦石粒度較細(xì),破碎產(chǎn)品粒度比較穩(wěn)定。試驗(yàn)期間的具體指標(biāo)見表1。
考察期間原礦處理干量3和4系列分別為48816和48002t,實(shí)際月生產(chǎn)平均臺(tái)時(shí)效率分別為74.35、75.17t/h,處理量4系列略高于3系列。球耗3、4系列分別為0.512和0.594kg/t原礦,球耗相差0.072kg/t原礦。100mm鋼球質(zhì)量較好,系列在檢修時(shí)充填率為球磨機(jī)套筒上360mm;而系列檢修時(shí)充填率亦為球磨機(jī)套筒上360mm;兩個(gè)系列的充填率均較高,達(dá)到了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上限。
從上述數(shù)據(jù)看,球徑變?yōu)?00mm后,球排粒度明顯改善,研磨效果得到加強(qiáng),但沖擊力有所減弱,磨礦時(shí)間長(zhǎng)。從生產(chǎn)實(shí)際看,3系列電耳值偏低,經(jīng)常發(fā)生漲肚現(xiàn)象,臺(tái)時(shí)效率難以提高;4系列經(jīng)試驗(yàn)還可提高臺(tái)時(shí)效率3%~5%,但溢流一0.074mmm粒度低于50%。因此綜合考慮,
工業(yè)試驗(yàn)表明,采用100mm代替120mm的低鉻鑄球?qū)η蚺帕6扔幸欢ǖ母纳疲珜?duì)提高一次分級(jí)溢流粒度效果不明顯,特別是在提高臺(tái)時(shí)設(shè)定值后,易發(fā)生漲肚現(xiàn)象;說明采用100mm低鉻鑄球后延長(zhǎng)了磨礦時(shí)間卻限制了磨機(jī)的通過能力。其主要原因是受磨機(jī)直徑限制,磨礦介質(zhì)尺寸縮小后沖擊力減弱,對(duì)7mm以上顆粒磨礦粉碎效果差造成的。因此,從提高處理能力的角度考慮,100mm低鉻鑄球不適合作為3200mm×3100mm格子型球磨機(jī)填充介質(zhì)。
從試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析來看,采用0110mm代替120mm低鉻鑄球在球耗基本相同的條件下對(duì)球排粒度、溢流粒度、分級(jí)效率、磨礦效率等生產(chǎn)指標(biāo)均有明顯改善。說明采用110mm低鉻鑄球后提高了接觸面積、延長(zhǎng)了磨礦時(shí)間,并對(duì)提高磨機(jī)的處理能力沒有影響。同時(shí),與120mm低鉻鑄球的系列試驗(yàn)指標(biāo)相比,優(yōu)勢(shì)明顯,能夠在高臺(tái)時(shí)的條件下生產(chǎn)并取得較好的生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)。
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